第2回 H3ロケット用LE-9エンジン燃焼試験(翼振動計測試験)結果

2022年(令和4年)4月1日
宇宙航空研究開発機構

2022年3月22日付でお知らせいたしましたLE-9エンジン燃焼試験の、第2回目を実施しましたので、結果をお知らせいたします。

試験日 2022年3月30日
試験場所 宇宙航空研究開発機構 種子島宇宙センター(鹿児島県)
試験目的 LE-9エンジン課題への対策案の一つを検証するため、ターボポンプの翼の振動応答を確認する
着火時刻 15時53分
試験時間 245.7秒(247.0)
メイン燃焼圧力 9.06MPa(9.07)
液体水素ターボポンプ回転数 39,844rpm(39,938)
液体酸素ターボポンプ回転数 16,446rpm(16,445)
備考 液体酸素ターボポンプの回転数が予め設定していた制約に達したため、計画通り自動停止しました。今後、取得したデータの詳細評価及び供試体点検を進めていきます。

※( )の数値は、計画値

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